歐瑞變頻器在高速線材線軋鋼廠的應用
來源:歐瑞傳動
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時間:06.11/2012
摘要:本文介紹了中小軋鋼廠的發(fā)展狀況,并以江蘇戴南為例,介紹了采用歐瑞傳動的變頻調(diào)速系統(tǒng)前后的生產(chǎn)效率、節(jié)能情況。
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一、綜述
????? 坐落于蘇中地區(qū),以戴南為中心的三市七鎮(zhèn)是中國重要的不銹鋼產(chǎn)業(yè)集聚地。在當?shù)負碛猩锨Ъ覐氖虏讳P鋼產(chǎn)品加工的民營企業(yè)。該地區(qū)已經(jīng)形成了廢舊鋼鐵回收、中頻冶煉、鋼錠澆鑄、鋼胚鍛造、不銹鋼零部件制造、線材扎制、無縫拉管、酸洗處理、冷拉不銹鋼絲、直到產(chǎn)品銷售的數(shù)條完整產(chǎn)業(yè)鏈。
????? 2003年,歐瑞傳動電氣有限公司的變頻器產(chǎn)品逐步開始為該地區(qū)的酸洗處理、冷拉鋼絲、退火處理、鋼絲成繩等工序提供服務。歐瑞傳動電氣有限公司產(chǎn)品以其優(yōu)良的品質(zhì)、完善的服務及與當?shù)睾献骰锇榈木o密配合、誠信經(jīng)營的市場理念,在當?shù)赜脩糁汹A得了良好的口碑。
隨著當?shù)夭讳P鋼產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,當?shù)匾恍╆惻f的生產(chǎn)設備已經(jīng)不能適應高效的產(chǎn)能需求。各企業(yè)紛紛對各種生產(chǎn)設備進行技術改進和更新,提高設備生產(chǎn)效率、減少能耗、降低生產(chǎn)成本。
在這個過程中歐瑞傳動電氣有限公司與其合作伙伴一起為當?shù)仄髽I(yè)提出并實行了一些電氣控制系統(tǒng)的改進方案,使當?shù)氐囊恍╆惻f設備又恢復了新的生機。一些老設備的生產(chǎn)效率和自動化程度得到了大副提高,設備的能耗也大大減少。
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二、原狀況分析
????? 2004年之前,戴南地區(qū)用于軋制5.5mm線材的軋機大多采用大功率交流電機直接拖動的橫列式二棍軋機、橫列式三棍軋機、復二棍橫列軋機或半連續(xù)軋機。橫列式兩棍軋機示意圖如下所示:
這種橫列式的軋機存在著:工人勞動強度大、終軋溫度低、頭尾溫差大、產(chǎn)品質(zhì)量差、產(chǎn)品廢品率高、設備能耗大、只適合小批量生產(chǎn)等明顯缺點。
????? 面對著市場的快速膨脹和客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高,各線材加工企業(yè)開始想辦法提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。開始了對老設備進行技術改進和更新。由于目前該地區(qū)從事線材加工的企業(yè)大多都是一些民營的小企業(yè),沒有資金購買幾個億甚至幾十個億購買國外先進設備。只能將原來的設備進行改造,把原來的橫列式布局改成縱列式連續(xù)軋機或半連續(xù)軋機。????
這是國內(nèi)目前采用較多的形式,這種布局形式的自動化程度相對與橫列式的排布要高的多,工人的勞動強度大副降低、產(chǎn)品軋制的連續(xù)性很高。軋制一個盤卷只需要十幾秒至二十幾秒。由于軋制過程中線速度較快,所以線材在軋制過程中會產(chǎn)生一定的溫升。在橫列布局中出現(xiàn)的前后溫差大或軋制過程中出現(xiàn)冷條、出現(xiàn)廢鋼的現(xiàn)象避免了,產(chǎn)品質(zhì)量獲得很大提高。
???? 2004年開始一些企業(yè)試圖嘗試由變頻電機和變頻器組成的交流電機驅(qū)動系統(tǒng)作為連續(xù)式軋機的動力源。在實施交流電機驅(qū)動系統(tǒng)的時候許多客戶也考慮到了交流電機驅(qū)動系統(tǒng)用于軋鋼機可能存在一個問題:軋鋼設備在軋鋼過程中電動機會產(chǎn)生二倍至三倍于電動機的額定電流。交流電機直接拖動時,電動機是可以承受的;直流調(diào)速系統(tǒng)由于有良好的轉(zhuǎn)矩特性也能抑制電機電流的上升;普通通用變頻器的抗過載能力相對于以上的兩種驅(qū)動方式要小的多,最大只能承受額定電流的200%的過流能力,要承受軋鋼機如此大的沖擊電流似乎難以勝任。實際上已有一些外品牌變頻器供應商和變頻器生產(chǎn)廠家嘗試在軋鋼機上應用,但都因為沒有充分考慮這個問題而失敗。
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三、改造介紹
????? 2004年,歐瑞傳動電氣有限公司聯(lián)合其在當?shù)氐暮献骰锇榕c國內(nèi)經(jīng)驗豐富的軋鋼機機械設計工程師進行了交流變頻器應用于連續(xù)式軋鋼機驅(qū)動系統(tǒng)的可行性研究。在詳細的了解了軋鋼機的工作特性、并經(jīng)過在蘇中不銹鋼產(chǎn)業(yè)基地的軋鋼線上進行多次實驗和控制系統(tǒng)的功能驗證后,專門開發(fā)了“高速線材機專用變頻器”和點對點聯(lián)合控制的“縱列式連續(xù)線材軋機控制系統(tǒng)”。
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四、結(jié)束語
????? 從2004年至今,歐瑞傳動電氣有限公司的高速線材機專用變頻器已經(jīng)在蘇中地區(qū)成功的改造了五條四到八道軋機的橫列式線材軋制線,同時也已成功的配套了六條十三道軋機的縱列式連續(xù)線材軋制線。前后經(jīng)過三年的使用和完善,變頻器及其控制系統(tǒng)工作穩(wěn)定;設備實現(xiàn)了較高的自動化水平;線材軋制速度大副提高,軋制一條盤卷只需要15秒到23秒的時間,軋制兩個盤卷之間的時間間隔縮短到3至7秒;通過控制系統(tǒng)的自動調(diào)整或人工微調(diào)基本解決了“一拖多”的控制方式中存在的“拉鋼”和“堆鋼”現(xiàn)象;產(chǎn)品的成品率大大提高,產(chǎn)品質(zhì)量有了很大提升、產(chǎn)品的微觀品相更趨完美;相對于“橫列軋機”和“一拖多”的縱列軋機,設備能耗大幅降低;由于設備自動化程度的提高,工廠各工段工人的勞動強度大幅降低,勞動成本下降。
????? 經(jīng)過十幾條流水線的實際驗證,目前歐瑞傳動電氣有限公司的“高速線材機專用變頻器”和“縱列式連續(xù)軋機控制系統(tǒng)”應用在中小型線材軋機已經(jīng)比較成熟;國產(chǎn)交流變頻器驅(qū)動系統(tǒng)應用于中小型線材軋機取得了階段性成功。
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